به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، کوروش محمدی، مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: با تلاش کارشناسان مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و تکیه بر دانش بومی استفاده از روش فراز آوری طبیعی با گاز، چاه شماره ۱۴۰ میدان رگ سفید یک پس از انجام اسیدکاری انتخابی شبکههای ایجاد شده در ناحیه گازی راه اندازی شد.
وی بیان داشت: این مهم با مطالعات انجام شده و کسب تجارب ارزنده از راه اندازی ۳ حلقه از چاههای این میدان با همین روش در سالهای گذشته توسط اداره مهندسی تولید شرکت آغاجاری و با مشارکت اداره مهندسی مخازن و مهندسی بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب درخصوص تولید از چاه به روش فرازآوری طبیعی با گاز محقق گردید.
محمدی تصریح کرد: حفاری چاه ۱۴۰ میدان رگ سفید یک در سال ۱۳۹۲ با هدف توصیف دامنه جنوبی مخزن بنگستان و توسعه تولید نفت از دامنه جنوبی یا قطاع ۲ این مخزن آغاز و به دلیل ابهامات زمین شناسی در سرسازندها، ستون چاه مسدود و حفاری انحرافی به منظور دستیابی به سازندهای مورد نظر انجام شد و پس از ترخیص دکل، چندین مرحله اقدام اصلاحی بر روی چاه انجام شد که علیرغم تلاش فراوان به دلیل افت شدید فشار تحتانی و ماهیت نفت سنگین تولیدی، راه اندازی چاه میسر نشد.
این مقام مسئول افزود: با توجه به تجربه موفق فرازآوری طبیعی در چندین حلقه چاه از این میدان، بررسیهایی نیز در این راستا بر روی این چاه صورت گرفت که نتایج بررسیها رضایت بخش بود، لذا با همکاری کارشناسان مهندسی عملیات مخازن، مهندسی بهره برداری ستاد و این امور عمق مناسب جهت ورود گاز در ستون چاه مشبک و برای برقرای ارتباط شبکهها با کلاهک گازی مخزن اسیدکاری با دستگاه لوله مغزی سیار انجام شد، اما بدلیل به وجود شبکههای فعال در ناحیه نفتی و هرز رفت اسید در این شبکهها ارتباط گاز مخزن با چاه به خوبی برقرار نگردید و تلاش جهت راه اندازی چاه بدلیل پایین بودن فشار جریانی نتیجهای در برنداشت.
مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بیان کرد: در نهایت با تلاش متخصصان داخلی در دانشگاه صنعتی شریف، مجرابند قابل بازیافت ساخته و آزمایشات لازم را با موفقیت سپری نمود. از طرفی با توجه به ساختار درونی این چاه و همچنین تولید نفت سنگین از آن، انجام اسیدکاری با ابزار ساخته شده به راحتی چاههای دیگر نبود، لذا با بررسیهای دقیق کارشناسی و تشکیل چندین جلسه در خصوص آن در نهایت نحوه اسیدکاری چاه برنامه ریزی گردید و در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ اسیدکاری انتخابی شبکههای لایه گازی با استفاده از ابزار ساخته شده و از طریق دستگاه لوله مغزی سیار انجام و چاه با توان تولید حداقل یک هزار و ۵۰۰ بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت.
وی اظهار داشت: سود و صرفه حاصل از راه اندازی این چاه با استفاده از تکنولوژیهای کاملا بومی شده توسط مهندسان صنعت نفت بالغ بر یکهزار و ۳۸۰ میلیارد ریال در سال برآورد میگردد که اقدام بسیار ارزشمندی در راستای افزایش تولید و خودباوری است.
انتهای پیام/گ